她翻开《废水处理站运行报告》第8页,指着设备运行记录:“所有设备运行参数都正常,潜水搅拌机运行电流4.2A(额定电流4.5A),加药泵流量稳定,反渗透膜压差1.2MPa(正常范围0.8-1.5MPa),板框压滤机出泥量每天1.2吨,含水率58%,符合处置要求。”
两人随后前往废气处理区,废气处理区位于提炼车间北侧,占地1500平方米,主要处理提炼炉和烘干设备产生的废气,处理流程为“集气罩收集→旋风除尘→布袋除尘→活性炭吸附→30米高排气筒排放”。
提炼炉顶部装有6个集气罩(每个集气罩直径1.5米,集气效率≥95%),通过直径800mm的不锈钢管道连接至旋风除尘器(型号XCX-1000,处理风量m3/h,除尘效率≥90%),旋风除尘器底部装有灰斗(容积5m3),收集的粗颗粒粉尘(主要是未反应的稀有矿产粉末)每周清理一次,清理的粉尘返回原料仓库重新利用,利用率达80%。
旋风除尘器出口连接至布袋除尘器(型号MC-240,过滤面积240㎡,滤袋材质为PPS针刺毡,耐温180℃,除尘效率≥99.5%),布袋除尘器装有压差监测仪(量程0-5kPa,精度±0.1kPa),当滤袋阻力超过2kPa时,自动启动脉冲喷吹清灰系统(压缩空气压力0.6MPa,喷吹时间0.1秒/次,喷吹间隔30秒),确保滤袋畅通。
布袋除尘器出口连接至活性炭吸附塔(直径3米,高度8米,填充颗粒活性炭(粒径5mm,比表面积1200㎡/g),填充量15吨,吸附效率≥90%),吸附塔装有温度传感器(量程0-100℃,精度±1℃)和压力传感器(量程0-0.5MPa,精度±0.01MPa),防止活性炭过热或吸附塔超压。
最后,处理后的废气通过30米高的排气筒(直径1.2米,材质为玻璃钢,抗腐蚀)排放,排气筒顶部装有烟气在线监测系统(型号CEMS-2000,监测参数包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,颗粒物测量范围0-50mg/m3,精度±2mg/m3;二氧化硫测量范围0-100mg/m3,精度±5mg/m3;氮氧化物测量范围0-100mg/m3,精度±5mg/m3),数据每10分钟记录一次,实时上传至环保局平台。
“废气处理这边,昨天的监测数据显示,颗粒物浓度8.2mg/m3,二氧化硫15.3mg/m3,氮氧化物12.1mg/m3,都远低于国家标准(颗粒物≤30mg/m3,二氧化硫≤50mg/m3,氮氧化物≤50mg/m3),”陈丽指着在线监测系统的显示屏,“而且我们每周会委托第三方检测机构(龙国环境监测有限公司)进行手工采样检测,上周的检测报告显示,各项指标都达标,检测报告已经存档。”
接下来是固废处理区,固废处理区位于基地西侧,占地1000平方米,分为一般固废区和危险固废区,两区之间用3米高的防火墙分隔,墙上刷着黄色警示线。
一般固废区(主要是生活垃圾、包装材料)设有20个分类垃圾桶(可回收物、厨余垃圾、其他垃圾各10个,有害垃圾5个),垃圾桶容积50L,每天由渤海新区环卫部门清运,清运频率1次/天,年清运量约36吨,清运协议有效期3年,每年清运费用1.8万港元。
危险固废区(主要是浸出渣、废活性炭、废机油)设有10个密封式储罐(每个储罐容积10m3,材质为聚乙烯,耐酸碱),储罐上贴有危险废物标识(红色骷髅图案,标注废物名称、危险特性、产生日期),危险固废由龙国危废处理有限公司处置,处置协议有效期5年,浸出渣处置量约200吨/年,处置费用200港元/吨;废活性炭处置量约30吨/年,处置费用500港元/吨;废机油处置量约5吨/年,处置费用800港元/吨,年总处置费用约6.9万港元,处置公司需提供《危险废物转移联单》,每转移一次填写一联,确保可追溯。
“固废处置的所有手续都齐全,危废处理公司有龙国环保部颁发的《危险废物经营许可证》,资质在有效期内,”周明拿出《固废处置协议》和《转移联单》,“我们还建立了固废台账,详细记录每类固废的产生量、处置量、转移时间、接收单位,台账保存期限5年,符合环保局要求。”
检查完环保设施,周明和陈丽前往提炼车间,查看设备的最后调试情况。
提炼车间内,3台提炼炉(型号XTL-800)已调试完毕,炉体表面的温度显示屏显示800℃±5℃(设计温度800℃,误差范围±5℃),炉内装有热电偶温度传感器(测量精度±1℃),实时监测炉内温度,通过PLC控制系统(型号西门子S7-300)自动调节加热功率,确保温度稳定。
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